[摘要]纺织染整废水水质因产品及其生产工艺而异。本工程处理对象为化纤织物、混纺织物的生产废水,具有SS、CODCr、色度等指标浓度高的特点。对其采用“格栅+初次沉淀+冷却+水解酸化+生物接触氧化+二次沉淀+混凝沉淀”组合工艺处理,设计出水水质满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)间接排放标准限值要求。

[关键词]纺织染整废水;生物接触氧化法;工艺设计;工程实例

染整行业行业是工业废水排放大户,据统计,2015年我国纺织业污水排放总量高达18.4亿吨,占工业废水总排放量的10.1%[1]。由于染料生产中使用的化工原料多为萘系、蒽醌、苯系、苯胺及联苯胺类化合物,且多与金属、盐类等物质螯合[2],加之纺织印染生产工序复杂(预处理、染色、印花和整理等),这使得印染废水具有水量变化大、水质复杂、浓度高(SS、CODCr、色度等)、难降解等特点,属于较难处理的工业废水[3-4]。本项目为浙江某袜业生产企业废水处理工程,产品主要包含化纤织物、混纺织物,相应生产工艺有所差别,且产量及产品比例也存在一定的波动。

1项目概况

1.1设计规模

根据业主提供的资料,确定本项目设计处理水量为6000m3/d。废水未考虑分质收集、处理,即各路废水在原有的污水站调节池内汇合,经泵送至站内处理。

1.2设计进、出水水质根据污水取样化验数据及业主提供的资料,确定项目主要设计进水水质,见表1。设计出水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)间接排放标准限值要求,主要指标限值见表2。

2工艺方案选择

2.1原水特点

产品类型及其生产工艺,分析其废水特征如下:(1)废水水质、水量波动大:加工产品数量大、品种多、花色材料等有很大不确定性,使用的染料、助剂品种、以及产品产量变化大,从而影响废水排放量和废水水质。(2)水温较高:由于产品的多样性,排水温度范围较宽,最高可达55℃;(3)某些污染物难生物降解:染色中使用的一部分染料为单偶氮型和蒽醌型,大多数染料助剂属于表面活性剂、金属络合剂、树脂整理剂、染色载体,其结构复杂,可生化性差。

2.2工艺论证

根据上述对本项目废水特征的分析,其工艺选择思路如下:(1)虑尽可能降低本项目印染废水在实际废水处理运行的成本,应该以生化处理为主体工艺。(2)染整废水氮、磷含量很低,处理工艺中一般不考虑脱氮除磷[5]。这一点对本项目亦适用。(3)考常规的生化处理工艺包括厌氧水解、兼氧及好氧等。由于项目废水有机污染物浓度及色度高,且存在一部分可生化性较差的有机物,宜采用水解酸化+好氧组合工艺。本着节省占地的原则,好氧单元选用生物接触氧化法。(4)由于本项目色度、SS、温度等指标较高,在污水进行生化处理前,必须经过有效的预处理,才能保证生化段的处理效果。另外,对于色度、SS等指标,仍需采用深度处理进一步脱色、降浊。预处理单元宜采用“格栅+调酸+混凝+初沉+冷却”,深度处理单元采用混凝沉淀工艺。

2.3工艺流程

综上所述,本项目采用“格栅+初次沉淀+冷却+水解酸化+生物接触氧化+二次沉淀+混凝沉淀”工艺,工艺流程详见图1,工艺流程说明如下:原水收集后进入调节池,均匀水质、水量。调节池前端设置平板格栅,去除漂浮物、纤维、泥沙等大颗粒物质。均匀水质水量后的废水提升至初沉池,先投加硫酸(液碱)调节废水pH值至6~9,再投加混凝剂、絮凝剂,充分混合反应后形成较大颗粒的絮体,对废水中的污染物质进行吸附后沉淀,去除一部分COD,降低后续生化处理负荷。沉淀污泥泵送至污泥浓缩池。初沉池出水自流入中间水池,当初沉池出水温度大于35℃时,通过阀门切换,将废水通过中间水池提升泵提升至冷却系统处理,以满足生化系统对温度的要求。初沉池/冷却塔出水进入水解酸化池,在池内兼氧菌作用下对废水中难降解的大分子有机污染物进行开链,降解成小分子类有机物,提高废水的可生化性。水解酸化池出水自流进入氧化池。氧化池采用的是活性污泥法,它是基于生物反应器多相传质理论和低耗高效曝气技术,由悬浮相微生物在曝气池中作用而成的废水处理系统。来水与回流污泥一起进入好氧池,形成混合液,曝气设备充入空气,空气中的溶解氧可以使混合液产生好氧代谢,同时空气起到搅拌作用,使得混合液保持悬浮、完全混合状态。本工艺具有运行稳定、抗冲击负荷、效率高等特点。有机物质、色度等污染指标多数在此阶段被去除。氧化池出水自流入二沉池,在二沉池内进行泥水分离。沉淀污泥部分回流,维持氧化池内污泥浓度,强化生化处理效率,剩余污泥泵入污泥浓缩池。二沉池上清液自流到混凝反应沉淀池,通过投加混凝剂、助凝剂的方式,将废水中残留的悬浮物和胶体物质絮凝成为较大颗粒的絮体,通过重力自然沉淀去除。同时,终沉池可进一步去除废水中的有机物、色度等指标,保证处理效果。终沉池出水自流至排外水池,再泵入原有排放口达标纳管排放。终沉池排泥由泵送至污泥浓缩池。初沉池、二沉池及终沉池产生污泥均接入污泥池浓缩池,浓缩减量后的污泥通过泵送入污泥脱水机进行脱水处理,脱水后的泥饼外运处理,避免产生二次污染。污泥系统产生的滤液等废水先排入调节池,再经泵提升至初沉池二次处理。

3工艺设计

3.1格栅井、调节池

格栅井、调节池皆为利旧设施,地埋式钢砼结构。格栅井平面尺寸12.4m×1.8m,内设2格;调节池平面尺寸30m×18m,最大水深6m。

3.2初沉池、中间水池

初沉池分为反应区、沉淀区2部分,钢砼结构。反应区尺寸7.1m×3.2m×3.5m,1座,有效水深3.2m,HRT约17.4min,内均设三格,内壁做环氧树脂防腐处理;沉淀区采用辐流式沉淀池,尺寸Φ20m×5.7m,沉淀时间3h,有效水深2.4m,表面负荷0.8m3/(m2ꞏh)。中间水池尺寸6.4m×4.2m×3.5m,有效水深2.4m,HRT约15.5min,钢砼结构,1座。药剂设计投加量:聚铁:200mg/L,PAM:5mg/L,98%硫酸:100mg/L,片碱:50mg/L(酸、碱据具体水质酸碱度选择投加一种)。

3.3冷却系统

设计流量:350m3/h,采用方形逆流式污水冷却塔,设置在水解酸化池上方,钢砼平台,进水温度约55℃,出水温度约35℃。

3.4生化组合池

生化组合池包括水解酸化池、接触氧化池,钢砼结构,2池合建。生化设计温度25℃。

3.4.1水解酸化池尺寸28m×16.7m×11m,有效水深10.6m,1座,容积负荷0.36kgCODCr/(m3ꞏd),有效容积4957m3,HRT约19.8h。由于池深较深,未设置搅拌装置,仅靠污水自身水力搅拌。

3.4.2接触氧化池尺寸:28m×40.8m×7.5m,有效水深7m,均分为6个廊道,1座,总有效容积7997m3,设计污泥浓度3500mg/L,污泥负荷0.12kgBOD5/(kgMLSSꞏd),HRT约32h,填料层高3m,在末端2个廊道布设。

3.5二沉池

二沉池采用幅流式沉淀池,钢砼结构,尺寸Φ21m×6.3m,沉淀时间4.2h,有效水深3m,1座,表面负荷:0.72m3/(m2ꞏh)。

3.6混凝沉淀池

混凝沉淀池分为反应区、沉淀区2部分,钢砼结构。反应区尺寸7.1m×3.2m×3.5m,1座,有效水深3.2m,HRT约17.4min,内均设三格;沉淀区采用平流式沉淀池,尺寸20m×10m×7.71m,沉淀时间2h,有效水深2.5m,表面负荷:1.25m3/(m2ꞏh),1座。药剂设计投加量:10%PAC:100mg/L,PAM:3mg/L。

3.7外排水池

外排水池为钢砼结构,尺寸6.4m×4.2m×3.5(L×W×H,m),有效水深2.7m,有效容积:72.6m3,HRT约17.4min。

3.8污泥浓缩池

总污泥量:4.5t/d(绝干泥)。污泥浓缩池尺寸:6m×6m×4m,2座,固体负荷62.5kg/(m2ꞏd),浓缩时间15.8h。

3.9污泥压滤系统

应业主要求,污泥压滤系统利用原有设施,并沿原棚体新增1台机位,扩建棚体(预留)的平面尺寸7.5m×10m。原有板框压滤机(非高压隔膜)过滤面积150m2,过滤压力0.6MPa,2台。

3.10鼓风曝气系统

风量计算:计算得理论需氧量3750.81kgO2/d,安全系数取1.33,则实际需氧量4988.58kgO2/d;所在地区的大气压取100kPa;设计温度25℃,空气释放装置淹没深度7m,空气扩散装置(微孔曝气器)氧转移效率20%,曝气池内平均溶解氧浓度2mg/L;算得标准状态下需氧量6178.45kgO2/d,标准状态下供气量76.62Nm3/min。

4投资、运行成本及运行效果

本项目废水处理工程直接费用约为950万元。本项目吨水处理运行直接成本为2.69元/m3,其中,水、电费为0.72元/m3(电价0.7元/kWh).,药剂费为1.13元/m3,人工费为0.12元/m3,化验分析费0.08元/m3,污泥处置费0.6元/m3(单价200元/吨),一般维护费0.04元/m3。考虑到时效性、地域性及项目特点,本投资与运行成本分析仅供参考,类似项目测算时应根据项目自身情况进行测算。系统自2016年9月正式投运以来,处理效果良好,最终产水水质优于设计标准。

5结语

(1)对于化纤织物、混纺织物的生产废水,采用“格栅+初次沉淀+冷却+水解酸化+生物接触氧化+二次沉淀+混凝沉淀”组合工艺处理,设计出水水质可满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)间接排放标准限值要求,同时兼顾了节约占地和经济性。(2)根据实际调试情况,初沉池同时投加铁盐、石灰时效果最佳,但当进水水量不足时会出现初沉池进水管积泥的问题。(3)水解酸化池池内水力搅拌效果欠佳,进而对其处理效果造成不利影响,实际运行情况也印证了这一点。(4)若场地条件满足,可采用浅层气浮代替平流式沉淀池,气浮的效果更好,但能耗要更高。(5)文中的设计投加量仅供运行指导,在保证处理效果的前提下,为降低运行费用,最经济投药量仍需在实际运行过程中摸索。

参考文献

[1]环境保护部.2015年环境统计年报[Z].北京:环境保护部,2015:15-16.

[2]任南琪,周显娇,郭婉茜,等.染料废水处理技术研究进展[J].化工学报,2013,64(1):84-94.

[3]李家珍.染料、染色工业废水处理[M].北京:化学工业出版社,1998:71.

[4]马万征,李忠芳,王艳,等.印染废水处理技术的现状及其发展趋势[J].应用化工,2012,41(12):2154-2155,2159.

[5]奚旦立,马春燕.印染废水的分类、组成及性质[J].印染,2010,36(14):51-53,53.