简介: 成都市水六厂B厂是我国第一个城市供水设施BOT项目,其包括80万m3/d的取水工程、40万m3/d的净水厂、140万m3/d净水厂的排水总渠和27 km DN=2400的输水管道等4个子项目。介绍了该项目的设计、施工、试运行及其竣工验收 等方面的具体情况,总结了该BOT工程的建设经验,并为同类项目建 设提出了一些建议。
关键字:BOT 供水工程 输水管道

成都市自来水六厂是目前国内最大的重力流供水厂,利用成都平原的自然坡降及都江堰水系 的特征,从上游不到2 km的徐堰河、柏条河重力引水至水厂,常年引用徐堰河水,徐堰河岁 修期间转用柏条河水,河水经水厂净化处理后,利用60 m的自然高差,向城市管网重力输水 。近期规划为A,B,C三座水厂,A厂是老厂,供水60万 m3/d;B厂是按BOT方式建设的供 水40万 m3/d的新厂;C厂系规划建设中的另一新厂,规模类同B厂。三座水厂既独立运营 、又相互毗邻,将形成一个达140万 m3/d的重力流均匀供水基地。

   B厂是1997年1月经国家计委批准立项的全国第一个城市供水设施BOT试点项目,经一年多的 国际公开招标,中标方是法国通用水务集团日本丸红株式会社的投标联合体。1999 年8月11日成都市政府与成都通用水务丸红供水有限公司(项目公司)正式签署了《特许权 协议》,经两年半的紧张施工,于2002年2月11日按期完工,投入商业运营。一年多来运营 的总体效果是好的,为我国今后以BOT方式建设供水设施积累了可贵的经验。

   B厂BOT项目包括4个子项目:80万 m3/d的取水工程(两座取水口、连通渠、引水暗渠); 40万 m3/d的净水厂;140万 m3/d净水厂的排水总渠;27 km DN=2400的输水管道。 其中引水暗渠的一半、排水总渠、输水管道为BT(建设、移交)项目,于2003年5月26日正 式移交给了成都市政府,由成都市自来水总公司接管;其余部分为BOT项目,项目公司将运 营管理15年半后移交给成都市政府。

  工程总投资1.065亿美元,项目公司在B厂运营管理期间,每天向城市管网输送40万 m3的 自来水,成都市自来水总公司按月供水量向项目公司以人民币支付运营水费,并向都江堰管 理部门缴纳水资源费。运营水价包括固定价格和浮动价格两部分,浮动价格按汇率系数 变化而调整。在《购水协议》上,对每个运营年的运营水价作了明确描述,第一年为0.96 元/m3,最后一年为1.56元/m3,在15年半的运营期间将向项目公司累计支付的水费约 达31.27亿元人民币。

1 净水厂

  取水及净水厂的工艺设计及设备安装工程由法国OTV公司分包,净水工艺采用二次沉淀、过 滤消毒的常规流程。

1.1 取水部分

  取水部分由取水口、连通渠、连接井及引水暗渠组成。

1.1.1 取水口

  取水口由拦河闸、进水格栅、冲砂设施及进水控制闸组成。徐堰河取水口利用A厂的相关设施,仅新建进水控制闸;柏条河取水口亦利用了A厂的相关设 施,新建10 m长进水格栅及进水控制闸。

1.1.2 连通渠和连接井

  连通渠、连接井的功能是连接两个取水口,将原水转输入引水暗渠。在每条连通渠出口 处设有叠梁闸,在连接井下游方向的格栅室内装有4台自动除渣机,并设有人工、电动控制 闸板。

  为了防范原水突发性污染问题,在连接井内设置了酚、氨氮、锰及水位、pH、浊度、电导率 等在线监测仪表,以上测定数据同时传递到水六厂B厂、A厂中控室。

1.1.3 引水暗渠

  引水暗渠为现浇钢筋砼结构,双孔方涵,每孔长1830 m,宽3 m,高2 m。B,C两厂 各用一孔,出口处设有叠梁闸,将原水输入B厂厂区内的分配井。

1.2 厂区部分

1.2.1 分配井

  在分配井内设置了电动、手动调节闸板,将原水分配至B,C两厂。由于分配井没有溢流设施 ,在试运行中,调控DN=1800气动控流阀时产生水锤,分配井出现顶部溢流故障。为此 , 分配井是修改较多的构筑物之一,调节闸板改电动,抬高井壁高度,增设旋转爬梯等。

1.2.2 配水井

  配水井的功能是将原水经溢流堰及闸板切换,均匀分配至两座预沉池或通过超越管至两座混 合井。井内水停留时间为3 min,井内设6条溢流堰,堰总长达60 m,从而减少水头损失。按 原水水质需要,可在井内投加PAM,粉末活性炭及前加氯。

  在分配井与配水井间设有DN=2400超声波流量计及DN=1800气动控制阀,通过流量信 号对阀门自控或远控,调节进水量。

1.2.3 预沉池

  当原水浊度大于1000 NTU时,原水流入2座辐流式预沉池,其内径为36 m,周边水深为2.96 m,池中水深为4.19 m,池底中心设内径5 m,深1.2 m的集泥斗,通过中心传动桁架式刮 泥机 ,将泥刮至斗内,由排泥管、排砂泵送至排水渠道。设计排泥浓度为5%,预沉池设计最大表 面负荷为10 m3/(h·m2)。利用投加PAM去除高浊,停留时间为20 min,但近些年原水 高浊 情况不多,预沉池基本没有使用。

1.2.4 混合池

  当原水浊度小于1000 NTU时,通过超越管直接进入混凝沉淀系统,首先在两座机械混合池 停 留1.24 min,混合池有效容积180 m3,设1台变频悬臂式混合搅拌机,混合搅拌流量为 设计流量的3倍。

   PAC,PAM及滤池反冲洗回用水均投入该池内。

1.2.5 絮凝池

   2座混合池分别连通5格机械絮凝池,共10格。水经混合池后,均匀分配到每一格絮凝池的进 水渠道,水从进水渠底部长条形孔进入絮凝池,经搅拌后,水从絮凝池上部进入沉淀池底部 。絮凝池每格处理水量为1740~1980 m3/h,一格池的平面尺寸8.74 m×8.7 m,有效 水 深7.63 m,有效容积580 m3。一格池内只设立了一台变频慢速搅拌机,搅拌叶轮直径3.8 m,转速1.3~6.5 r/min,叶轮外缘线速度1.27 m/s,配套电机功率为1.1 kW。搅拌机具有回流十余倍设计流量的性能,水在池内达到三维旋转翻滚流动,GT值控制在 104 ~105之间,絮凝时间达20 min。此机械絮凝池的设计与国内流行的设计不一样,它结构 简单,池内基本上不积泥,形成的矾花好。但需要说明的是混合池中除投加PAC外,还需同 时投加PAM,否则影响絮凝效果。

1.2.6 斜管沉淀池

   OTV设计的MULTIFLO斜管沉淀池,亦分10格。每格沉淀区面积为108.66 m2,表面 负荷16~18.2 m3/(h·m2),斜管高1.21 m(斜长1.4 m,倾角60°),棱形(39 .5 mm×35.5 mm)。斜管采用乙丙共聚板材模压、热焊组合成型,清水区保护高0.686 m ,底部配 水区高2.1 m,采用小漏斗、静压差排泥,小漏斗高3.57 m。

  每格沉淀区有9个排泥斗,10格共90个斗。每个斗设一根排泥管至排水管廊,9根管为一 组,每组设排泥总管,排泥总管上设有移动式泵抽放空措施。为了减少排泥管埋深,采用4.18 m静压差 排 泥,每根排泥管上安装了一个气动橡胶快速排泥阀,定时启动排泥,小斗增加浓缩时间、减 少排泥水量,效果良好。排水管廊布置在沉淀池出水渠的下方,总长约93 m,在管廊里排列 90个气动橡胶快速排泥阀,有利于集中管理。

  当水中溶解氧较多时,池内会出现气浮效应,部分浮渣上浮,故在进水侧设置横向排渣槽, 用阀门控制排渣。尽管沉淀池表面负荷比国内设计大了1.7倍,一年运营效果表明,当PAC投加量为10~2 5 mg/L,PAM投加量为0.05~0.15 mg/L时,沉淀池出水浊度在2~3 NTU之间,滤后水浊度 在0.05~0.2 NTU之间。

  沉淀池采用的玻璃钢集水槽存在静电吸附矾花的问题,斜管上端面,积矾花的现象较明显, 经常需专人用高压水冲洗。

1.2.7 快速F型滤池

  快速F型滤池系OTV专利,滤池共8格,每格面积为122 m2,池深4.86 m,原设计滤层厚度 为2 m,过滤周期20~24 h,滤速达17.3~19.8 m/h,采用长柄滤头,滤帽缝隙总面 积占滤池过滤面积的1.36%。气水反冲洗过程由冲洗周期及滤层水头损失自动控制,气冲强 度50 m3/(h·m2),气水同时反冲时水冲洗强度12 m3/(h·m2>),水清洗阶段时 反冲洗强度为30 m3/(h·m2),滤料膨胀率为10%。滤池反冲洗的前期高浊水直接排入排水渠道,反冲 洗后期水回收后泵至混合井,回用水量的比例由化验室试验确定,以反冲洗的时间进行控制。

  在初设、施工图中滤料粒径未定,但在安装期间确定滤料粒径d10为1.35 mm, K60<1.5。由于冲洗强度与de1.31成正比,粒径加大了,反冲强 度需提高,为此增加了一台鼓风机,同时滤层厚度减为1.5 m ,冲洗水泵未变,水冲强度未变,只是在滤池反冲洗过程中补充了一次水反冲。并且在滤 池单侧进水孔处,为了 避免冲刷滤层表面,增设了穿孔消能板。尽管滤池运行尚可,但滤池优化运行的研究、技改仍在探讨,也就是说 ,在水厂试运行过程中修改原设计较多的净化工艺是滤池。

1.2.8 清水池

  水六厂为均匀供水水厂,清水池有效容积为日供水量的5.2%,分4组,每组可独立清洗, 每组池进、出口设有叠梁闸及手动闸板闸,清水池出口有细格栅装置,溢流堰出口有水封设施。

  遗憾的是整个清水池没设爬梯;清水池出水管利用90°弯管虹吸出水,为了减少流量计管 顶的积气,用水射器人工抽排弯管顶部的空气。

1.2.9 药剂楼

  药剂楼内设有PAC,PAM,粉末活性炭,液氯的贮存及投加系统。

1.2.9.1 碱式氯化铝(PAC)原液投加系统

   PAC原液贮存在4个直径2.9 m,高7.6 m,容积50 m3的聚乙烯罐内。用6台隔膜式 计量泵,Q=350 L/h,P=0.525 MPa(4用2备),将原液投入混合池中,并在投加 点增加了稀释原液的供水装置。

1.2.9.2 聚丙烯酰胺(PAM)投加系统

  固体PAM配制设有进料斗、45 m3贮罐(2个)、45 m3配液池(2座)及搅拌机等。投 加采用偏心螺杆泵,原水高浊度时采用3台Q=5~15 m3/h,H=50 m泵(2用1备)投 加至配水井;作为助凝剂使用时采用6台Q=0.195~2.1 m3/h,H=50 m泵(4用2 备),投加至混合井。PAM稀释的水是由滤池管廊专用泵供给的不含氯的滤后水。

  根据高效絮凝沉淀的设计构思,需要长期投加助凝剂,而国产PAM的单体含量不稳定,故指 定用法国进口的PAM,且需我国卫生部签发的许可证。

1.2.9.3 粉末活性炭投加系统

  设置了粉末活性炭投加系统,解决突发性酚的污染问题。粉末活性炭投加系统由V=1000 L进料斗、45 m3贮罐(2个)、50 m3配液池(2座)及搅拌机组成。用偏心螺杆 泵泵入配水井中,为了消除进料点的粉尘,增设一套粉尘吸收装置,由水吸收后排出。

1.2.9.4 液氯投加系统

  液氯投加系统分前加氯、后加氯两部分。加氯间设有200 kg/h蒸发器2台,前加氯机V030 60 kg/h 1台,后加氯机V2100 200 kg/h 2台。

  水射器设在药剂楼内,压力水由厂自用水系统供给,设有三探头漏氯报警系统及漏 氯回收中和系统。

  前加氯按流量采取比例投加,投加点设在配水井及斜管沉淀池出口,用折点加氯法,解决氨 氮、BOD等超标带来的有机污染问题;后加氯采取复合环自动投加,投加点设在滤池出水管 上。

  氯库净空高仅4.2 m,氯瓶起吊不便。

1.2.10 出水流量及水质检测

   B厂出水流量及出水水质的检测,对BOT项目而言是极为重要的。在清水池出水管上装有 两套DN2 400超声波流量计,在两套流量计之间留有3.2 m宽在线比对测定的位置, 以便 安装比对测定的流量计,流量计使用前经有资格的检验机构检验合格,流量计井室设有两把 锁,实行共管。

  在清水池出口装有两套浊度、余氯、pH在线监测仪和记录仪。上述水质参数及流量、清水池 水位信息,以专线传至A厂中控室。

  由于水厂进水、出水均装设了流量计,自用水率的核算比较方便,目前自用水率<3.5% ,这表明B厂是一座节水型的净水厂。

1.2.11 控制系统

   B厂的运行控制由SCADA系统、仪器仪表系统、工业监视系统组成。运行控制的设计原则是 分散控制与中控室管理、控制相结合。整个水厂在取水口、预沉池、沉淀池、滤池、药剂楼 、清水池等处设有15套控制系统,可以在调试、保养及检修时就地进行参数修改与控制,絮 凝剂、助凝剂、消毒剂等均按设定值自动投加;中控室设有两套SCADA工作站,实施对水厂 工艺监视、数据采集、参数修改及远控或自控。

2 输水管道

  根据《特许权协议》的承诺,项目公司在B厂投产前应敷设完27 km DN=2400输水管道, 与三环路城市管网连通,城市管网的配套建设由成都市政府同期进行,确保B厂投产后,每天40万 m3自来 水能均匀输入管网。

2.1 管道走向

  原考虑的输水管道的走向是由水六厂B厂→磨盘山高位水库→三环路;但因当时许多问题尚 未确定,故将输水管道走向改为由水六厂B厂→三环路→沿三环路向磨盘山方向延伸敷设, 其中水六厂B厂至三环路为20 km,三环路外侧绿化带沿三环路敷设7 km。

2.2 管道直径

  输水管道直径的确定,不完全是为了B厂40万 m3/d的输水需要,综合考虑到原A厂3条预 应力输水管道存在的隐患,以及城市供水范围扩大的需要。

2.3 管道材质

  输水管道原考虑采用钢筒预应力砼管,但由于种种原因最后在标书上定为钢管。

2.4 钢管壁厚

  钢管壁厚在草拟标书时明确了要求,在审定标书时提出由中标方计算确定。在初设审查过程 中,钢管壁厚难以统一看法,为此我们曾向我国工程建设标准化协会管道结构委员会咨询核算,该会于 1998年6月17日复函同意我方认定的在管顶覆土4 m之内,壁厚18 mm的意见。数日后,管道 承包商--法国SADE 公司找到该会解释,该会又于1998年6月26日来函称在管顶覆土4 m之内,壁厚16 mm是可靠的。由于输水 管道工程是BT项目,钢管最小壁厚薄2 mm对工程成败不可能形成否定因素,但对工程造价影 响较大,与管 道寿命也有极大关系,我们与承包商观点的分歧,主要是站在不同的角度考虑同一个问题,至今笔者仍认为这 是一个遗憾,理应在标书中明确。

2.5 钢管制作

  对于钢管制作,SADE公司提出用自动螺旋缝埋弧焊卷焊钢管,是不错的方案。钢材是用武汉 钢铁集团公司供应的Q235-B厚16 mm,宽1500 mm的钢卷板。螺旋焊管机是英国WILSONBYARO公司BY ARD2000型的产品,焊机是美国LICOLNNAS-1500型自动焊机。按石油天然气行业标准《SY/T5 037-92普通液体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》制作,焊接速度快,焊缝成型稳定,质量可 靠,外观漂亮,比直缝卷管刚度好,可自动连续生产。管外径2438 mm,定尺每节9 m长,经超声波探伤抽查焊缝的5%,X射线探伤复查前者的20%,并经1.25倍管道 试验压力作水压检验后进入下一工序。

2.6 钢管防腐

  《特许权协议》对钢管内衬指定用水泥砂浆;外防腐只提出技术要求,没有指定材料。SADE 公司提出钢管内喷涂卫生级环氧树脂,外防腐用特加强级环氧煤沥青。经研究同意了承包商 的意见,但选用的原材料厂家应取得成都市政府认可。经多次谈判选定采用某高科技公司的 渤 星牌产品:内喷涂用8701饮用水容器防腐蚀涂料,外防腐用8703环氧煤沥青防腐涂料 。

2.6.1 内喷涂材质及作业要求

  内喷涂用8701饮用水容器防腐蚀涂料的材质及作业要求,由于目前国家还没有相应标准 ,而是参考石油天然气行业标准(SY/T4057-93)实施,且提出以下要求:

  (1)钢管内壁喷砂等方式除锈达到(GB/T8923-88)的Sa2.5级标准的要求,使管壁 呈现金属本色。

  (2)作内喷涂的液体环氧树脂应具有卫生部的卫生许可证,且施工过程中对人体无害。

  (3)衬层总厚度≥400 μm(通常喷涂五道,第一道底漆在喷砂除锈后1 h内完成, 待表干后喷下一道。

  (4)涂衬后应抽检涂层厚度、孔隙、气泡、机械损伤等,对发现的缺陷及时修补。

2.6.2 外防腐材质及作业要求

  参考石油部标准(SYT28-87)实施,结合过去的经验,且提出以下要求:

  (1)钢管表面除锈应达到(GB8923-88)的Sa2.5级标准,呈现金属本色,无可见的油脂、污 垢、铁锈等附着物。

  (2)防腐层应在24 h内固化,厚度均匀、密实、不翘、不皱、不空鼓、不漏色,不粘手, 外观完整。

  (3)防腐层固化后,用小刀划开舌形切口,无法使涂层分层剥落,底漆与金属表面粘结良 好。

  (4)防腐涂层固化后及3个月后,绝缘性能均良好,要求电火花仪检测的击穿电压达10 kV ,最低不小于6 kV,且每m2面积上最多只允许2处6 kV以上针孔击穿。

  (5)操作方便,对人体及环境无害。

  实践证明,采用环氧煤沥青防腐蚀涂料时,宜五油二布,总厚度≥600 μm,可符合以上要 求。

2.6.3 几点体会

  (1)原材料质量的稳定是重要的,对每批来料应认真检验。

  (2)管体喷砂除锈的效果,是影响涂层质量的关键,特别是及时喷涂底漆是必要的, 在潮湿的成都平原显得尤为重要。

  (3)环境的湿度,对作业的质量影响很大,当相对湿度超过80%时,通常不进行作业。

  (4)内喷涂的厚度要控制好,下层表干后才可喷涂上层。

  (5)外防腐的玻纤布首先在环氧煤沥青涂液中浸透,边滚压边用刷板压平排气。

  (6)现场管段组焊后的内、外防腐,首先是用电动砂轮除锈,然后分层刷涂,相对 而言质量控制较难。

  (7) 一旦涂层出现空鼓、黄斑等问题时,应扩大范围铲除涂层,从除锈开始,分层作业修 补。

  (8)管内喷涂环氧树脂这样的柔性材料,尽管比水泥砂浆衬里造价高3倍,但对钢管椭圆度 的调整适应性强,工效快。

2.7 钢管现场组合焊接

2.7.1 图纸要求

  管节现场组合焊接前应先修口、清根,管端端面的坡口角度、钝边、间隙,应符合(GB5026 8-97)表4.2.7的规定,一个焊口4人施焊,外焊3~4道,内焊2道;焊缝总长的10%做超声 波 无损检测,按(GB11345-89)焊缝等级Ⅱ级为合格;超声波无损检测总长度的20%做X射线无损 检测,按(GB3323-87)焊缝等级Ⅲ级为合格。

2.7.2 施工中的实际检测

  施工中每条焊缝均分为8个区,每条焊缝抽1个区做超声波无损检测,穿越河流、道路等障碍 处焊缝做100%超声波无损检测;抽检长度约为焊缝总长度的13%。每4条焊缝随机抽一条做X射线无损检测,拍3张胶片,每张胶片长为360 mm,抽检长度约 为超声波无损检测长度的28%。

   27 km全线管道焊缝通过无损检测,全部合格。

2.8 钢管圆度保证的措施

2.8.1 图纸要求

  参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97),沟底土壤压实度为90%,砂垫 层厚度为200 mm,胸腔回填土压实度为95%,管顶0.5 m内回填土压实度约为 90%,上层 回填土压实度随地面功能的不同而不同,管顶高程偏差≤±20 mm,管道内椭圆度≤2%。

2.8.2 施工中的具体措施

  (1)沟底200 mm用人工开挖,清捡至设计高程,无碎石和其他杂物;否则超挖,填 砂200 mm厚。

  (2)每节钢管内用圆木3处预超顶拱1%~2%。

  (3)回填土时,管道边缘用木棒分层捣实,每层虚铺土厚度≤200 mm;其余部位采用电动 蛙式夯分层夯实,每层虚铺土厚度≤250 mm;管道两侧同步回填、夯实,夯实土高差≤300 mm,回填土的含水量要按需控制,必要时掺和石灰、砂等改善。

  (4)夯实检测用环刀法,检测频率为每层3点/100 m。

  (5)沟槽土回填完毕多日后,才可拆除管内顶撑木,若管内圆度达不到要求,回填土重新 挖掉,按上述程序返工。

2.9 管道分段作强度及严密性检验

  (1)试验压力值的确定:由于管道是重力流输水管道,按地面高差,前14.5 km的试验压 力为0.9 MPa,后12.5 km的试验压力为1.1 MPa。

   (2)管道强度检验时,将管内水升压至试验压力值后,若10 min内降压值小于0.05 MPa为合 格。

   (3)管道严密性检验时,将管内水升压至试验压力值,恒压2 h,恒压过程中补水量≤2.45 L/(km·min),表示检验合格。

   (4)全线管道基本经强度、严密性检验合格验收。

2.10 连通管的布置

   27 km输水管道的前20 km在农田段为A段,后7 km在三环路外侧绿化带内为B段。

  输水管道在B厂围墙外桩号A00+20处以DN 2400~DN 2200连通管与A厂一、二期输 水管道连通,并预 留了与即将建设的C厂输水管道连通的DN2 400接口;在桩号A51+00处预留了与A厂一、 二期 输水管道连通的DN 1600接口;在桩号A199+90处以DN2 000钢管与三环路城市环状 管网连通 ;B段多处与三环路管网连通,末端和配套的DN2 400输水管道连通,该管道经川陕路将 与磨盘山高位水库相通。

2.11 主控阀门及附阀门

  在A段20 km内,有连通管三、四通的各个侧面都设了主控阀门,穿越外环高速路、铁路两侧 也设了主控阀门,共有8个DN 2400主控阀门,2个DN 2400,1个DN 2000(由成 都市自来水总公司安装),1个DN 1600的预留阀门。

  在B段7 km内,管道穿越府河、铁路、多个道路立交桥,设立了4个DN 2400主控阀 门。

  在27 km内共安装DN2 400阀门14个中,有8个为法国KTC公司的卧式蝶阀,型号为TBG334 E, 重12 t;有6个为国内铁岭阀门厂的卧式蝶阀,型号为WD23LA41X-10Q,重16 t。 很明显KTC公司的阀门结构设计合理,阀板偏心后可360度旋转,有利于在管内进行密封圈的 更换;启闭加长杆与启闭方向传递空心轴组合为一体,结构紧凑;KTC阀门减速箱的结构设 计亦精巧;阀门铸造质量好,同样均为球铁铸件,仅有铁岭阀门的3/4重。

   KTC阀门密封胶圈采用三元一丙橡胶,铁岭阀门采用丁腈橡胶,阀门在现场检验、组装中, 密封胶圈均出现了一些问题。

  按惯例采购的阀门在现场不另行水压检验,但成都水司对采购的阀门长期坚持逐个水压检验 ,经谈判同意了中方的意见,实践表明几乎绝大部分阀门均检验不合格,项目公司也感到震惊。 8个法国KTC公司 DN 2400蝶阀均存在渗漏问题,查找原因时发现胶圈是胶条粘接的,胶条的直径本身存 在1 mm的偏差,粘接断面又偏粗,导致水压检验时渗漏,后经1~2次厂方从法国带来胶圈,进行 更换才符合要求。

  在主控阀门处均设置了跨越连通的DN 400附阀门,在管道分段或不分段灌水时,关闭主 控阀门,用连通的附阀门开启灌水是一项重要措施。附阀门的口径选择,主要考虑灌水速度、管道的排气速度。

  采购的连通附阀门是法国KTC公司的DN 400蝶阀,共12个,此蝶阀外观质量及整体结构是 好的 ,可是逐个水压检验时却有一侧传动轴均串水,后发现轴的密封胶圈规格有误,全部更换后 检验合格。

2.12 放空排水阀门

  在A段的管道基本是顺坡埋设的,主控阀门处总是前段管道的最低点,因此在主控阀门前安 装有DN 600放空排水阀门;非顺坡埋设的管段,在管道两主阀门之间任一最低点均设有放空排水 阀门。这样在管道故障点抢修时,可在管段最低点把余水抽排掉,加快故障点的抢修。放空排水阀门口径的选 择,综合考虑到今后引接分支管道的可能,口径略为偏大。

  放空排水阀门开启的概率是极低的,因而选用的是闸阀,而不是蝶阀,总共有19件。SADE公 司采购的是英国的灰铸铁闸阀,经现场水压检验均串水或渗漏,全部更换为国内天津某公司的灰铸铁闸 阀,在工地管道试压过程中又纷纷爆裂,因工程进度紧迫,只好全部更换为塘沽公司的球铁蝶阀后才没有出现 故障。

(未完待续)


  

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